SM93型劍桿織機廢邊剪切機構的改造
. B ~' I- e' z1 L C& C SM93型劍桿織機生產(chǎn)小帆布時(shí),剪刀剪切廢邊不能滿(mǎn)足使用要求,主要表現為:剪刀支架強度不足,使用中顫動(dòng)明顯,并出現嚴重變形;剪刀刀片不耐用,需要頻繁磨刃甚至更換;出現廢邊分離不好,織物布邊被撕裂問(wèn)題。經(jīng)現場(chǎng)觀(guān)察和研究分析,我們采取了以下改進(jìn)措施: 首先改進(jìn)剪刀凸輪。從剪刀凸輪輪廓曲線(xiàn)和材料兩方面對剪刀凸輪進(jìn)行改進(jìn)。原活動(dòng)剪刀刀片傳動(dòng)零件為一偏心凸輪,一次引緯剪切一次。為了改善剪切效果,將凸現輪廓曲線(xiàn)改進(jìn)為“8”字形。改進(jìn)后的剪刀凸輪實(shí)現了一次引緯剪切兩次,剪切頻率提高一倍,有利于厚重織物廢邊剪切。原剪刀凸輪為玻纖增強尼龍注射成型,適于批量生產(chǎn);為了增強耐磨性能,并方便單件生產(chǎn),將剪刀凸輪材料更改為45鋼進(jìn)行熱處理,提高了耐磨性。 第二是更換剪刀刀片材料牌號。原剪刀刀片為YG8硬質(zhì)合金,強度高,抗沖擊,但耐磨性較低。為了提高耐磨性,結合剪刀的工作條件,將刀片材料改為YG6硬質(zhì)合金。 第三是增強固定刀片支架。為了增強固定刀片支架剛度,將固定刀片支架厚度由4毫米改為5毫米。通過(guò)以上改進(jìn),剪切廢邊的性能大為改善,織機開(kāi)機效率大幅提高,滿(mǎn)足了客戶(hù)織造使用要求。
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