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標題: 細紗管紗脫圈的解決方法(陳航) [打印本頁(yè)]

作者: 方莎    時(shí)間: 2017-1-19 09:00
標題: 細紗管紗脫圈的解決方法(陳航)
細紗管紗脫圈的解決方法
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由于絡(luò )筒機的運行速度高,細紗管紗在退繞中容易出現脫圈的現象,在絡(luò )紗過(guò)程中,我們發(fā)現有些單錠的張力盒的防毛羽噴嘴的紗道及吸蠟口附近有回絲堵集的現象,清理后仍頻頻發(fā)生,且該現象往往以隨機形式出現。據此我們可以斷定該現象是由于細紗管紗脫圈造成的。卷繞中脫圈的紗層隨高速運轉的紗線(xiàn)穿過(guò)預清紗器,越過(guò)張力盒的導紗板,經(jīng)由電清被剪切后隨上端紗線(xiàn)的慣性卷繞在筒紗上。大吸嘴在反復找紗的過(guò)程中,可能會(huì )在亂紗叢中抽出一根紗通過(guò)電清檢測并與下紗捻接后繼續進(jìn)行卷繞,于是筒紗內便形成亂紗。* D, F, v$ P0 J
如果所有機臺的細紗管紗都脫圈,很大可能是細紗紡紗成型工藝配置的問(wèn)題,由于細紗管紗都采用圓錐形交叉卷繞,卷繞層和束縛層相互交替,鋼領(lǐng)板升降的速度與動(dòng)程大小,對細紗管紗的脫圈都會(huì )有很大的影響。3 l+ R3 J3 V. }/ L
一般在細紗工序使用凸輪升降比為1:2,卷繞管身時(shí)鋼領(lǐng)板的動(dòng)程為46 mm,(直徑為42 mm的鋼領(lǐng),管紗的最大直徑為39 mm,其鋼領(lǐng)板的升降動(dòng)程L的取值約為46 mm),結合紡織品種設計卷繞密度,一般紗線(xiàn)卷繞的螺距按紗線(xiàn)直徑的6倍~7倍設計,這樣可以很大程度上解決細紗管紗脫圈的現象。另外為了增加管紗容量所做的管底成形如太過(guò)飽滿(mǎn),也會(huì )引起細紗管紗脫圈。6 S( u6 `) u1 ~1 G) E! \) W* ~
如果是個(gè)別機臺脫圈,可從成型凸輪傳動(dòng)部分有無(wú)機件磨損、鍵是否松動(dòng)等方面查找原因,一些機臺為蝸輪蝸桿機構磨損或者齒箱松動(dòng),另在運行中查看鋼領(lǐng)板升降是否頓挫的現象,這些都是造成細紗管紗脫圈的主要原因。
% V7 z  G, J. `4 S2 d" f因絡(luò )筒時(shí)速度高,粗號紗脫圈比較嚴重,中途停車(chē)也是造成脫圈的原因之一,所以中途停車(chē)鋼領(lǐng)板的停車(chē)位置要做調速,中途停車(chē)的位置應改成上升動(dòng)程的中上部。
2 A# Y* J& C" Q. _- u9 z+ z. y有些廠(chǎng)的運轉管理因要減少粗號紗的落紗次數,會(huì )擅自更改已上車(chē)的成形部分的工藝,降低鋼領(lǐng)板的起始位置,增加管紗重量,因此出現了嚴重的粗號紗脫圈。% }( N& }* Z& ~, y" `! A2 F7 w4 y; Y
還有細紗工序在更換鋼絲圈時(shí)未盤(pán)好紗頭,落紗時(shí)冒頭,或生頭后低速運行時(shí)間過(guò)長(cháng),以及紗線(xiàn)卷繞層結構不緊密,這些都是造成細紗脫圈的一些原因。
5 Y8 \! c, B" L: j" h+ B' w% W此外,較早使用的細紗紗管的管底的表面因過(guò)于光滑或表面加工的溝槽太淺是造成細紗管紗最里層紗脫圈的原因。1 k' ?1 R6 E- v( A8 H) U
(江蘇興化通裕紡織有限公司陳航)
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